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電動調節閥內漏原因及解決辦法

發布時間:2014-05-09 關注次數:
電動調節閥內漏原因及解決辦法

電動調節閥以其控制精度高、安裝調試方便等優點在各種工業控制系統中得到了越來越廣泛的應用。但是,在使用過程中,也有一些問題困擾著現場儀表人員,就是閥門內漏問題。這里我們就探討一下電動調節閥的常見內漏原因和解決辦法,希望能對工廠的現場維護人員起到一點助益。
1、執行機構零位設定不準確,沒有達到閥門的全關位。調整辦法:1)手動把閥關死(必須確認已經完全關閉);2)再用力手動關閥,以稍微用力氣擰不動為準; 3)再往回擰(開閥方向)半圈;4)然后調節限位.
2、閥門是向下推關閉型式,執行機構的推力不夠大,在沒有壓力的時候調試很容易就達到全關位,而有下推力時,不能克服液體向上的推力,所以關不到位。解決辦法:更換大推力的執行機構,或該為平衡型閥芯以減小介質不平衡力。
3、電動調節閥制造質量引起的內漏
閥門制造廠家在生產過程中對閥門材質、加工工藝、裝配工藝等控制不嚴,致使密封面研磨不合格、對麻點、沙眼等缺陷的產品沒有徹底剔除,造成了電動調節閥內漏。解決辦法:重新加工密封面。
4、電動調節閥控制部分影響閥門的內漏
電動調節閥的傳統控制方式是通過閥門限位開關、過力矩開關等機械的控制方式,由于這些控制元件受環境溫度、壓力、濕度的影響,造成閥門定位失準,彈簧疲勞、熱膨脹系數不均勻等客觀因素,造成電動調節閥的內漏。解決辦法:重新調整限位。

調節閥增大節流間隙法

如介質中的固體顆粒或管道中被沖刷掉的焊渣和銹物等因過不了節流口造成堵塞、卡住等故障,可改用節流間隙大的節流件—節流面積為開窗、開口類的閥芯、套筒,因其節流面積集中而不是圓周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是單、雙座閥就可將柱塞形閥芯改為“V”形口的閥芯,或改成套筒閥等。例如某化工廠有一臺調節閥經常卡住,推薦改用套筒閥后,問題馬上得到解決。

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